化工臥儲罐
化工臥儲罐是化工企業生產、運輸、儲存過程中的重要設備,具有儲存量大、布局分散、面積廣的特點。自20世紀90年代初我國引進液位儀表自動測量技術以來,化工儲罐參數測量的精度、人員anquan保護和勞動強度的降低都有了顯著提高。然而,隨著生產經營規模和油品種類的增加,罐區的范圍越來越大,原有的罐區管理模式已經不能滿足實時性的要求。升級改造化工儲罐監控系統迫在眉睫。
化工臥儲罐作者所在單位有21套不同儲存容量的化工儲罐,儲存硫酸、液堿、硝酸、甲醇、甲苯等。自動化技術改造前,罐區的監控主要靠人工巡檢完成,泵是人工啟動的,無法實時準確計算出化工儲罐中存儲的物料量。罐區大部分液體收付費管道沒有安裝質量流量計,人工化工儲罐和地磅測量數據作為物料收付費的結算依據。可燃氣體探測器設置在高危區域,報警柜安裝在值班室,值班人員負責監督報警。
環保化工儲罐自動化改造技術的實踐
化工臥儲罐自動化改造技術的要求是:化工儲罐的壓力、溫度、液位等重要數據由系統采集并實時顯示在監控界面上。該泵需要遠程控制,并具有緊急情況下的本地操作功能。由于生產任務比較緊迫,遙控閥門的安裝需要火焰切割、焊接等工藝,暫定先預留主工藝管道上遙控閥門的安裝位置,以后再進行改造。化工儲罐收付流程暫以雷達液位測量和地磅測量為準,其數據進入控制系統。在后期二次改造中,在化工儲罐處安裝質量流量計,實現全自動計量控制,可燃氣體實時采集報警信號送至PLC系統。無人值守時,記錄報警信息供日后查詢,實現全自動管理。
化工臥儲罐改造的技術要求,在化工儲罐上安裝導波雷達、溫度變送器、壓力變送器等儀器,采集化工儲罐內液體的所有數據。本次改造采用MT-2000導波雷達液位計,其流量計信號以4~20mA模擬信號進入系統。在測量過程中,該裝置幾乎不受任何環境的干擾,可以提供長期穩定的數字或模擬電平信號。將泵的切換電路改造成可自動或手動控制的電路,并在泵房內安裝自動控制/手動切換控制箱。可燃氣體報警柜的報警輸出信號以24V開關的形式輸入系統。
控制網絡采用基于遠程I/O站的現場總線控制網絡,即遠程I/O站將以模擬信號的形式采集化工儲罐儀表信號,并作為整個現場總線控制網絡中的從站,負責與主控制器通信。現場總線控制系統分為五個部分:diyi部分是現場傳統設備;dier部分是放置在危險區域的防爆遠程I/O站,負責直接采集化工儲罐場信號;第三部分是帶現場總線接口的控制器(PLC的CPU單元)。第四部分是輸入輸出站與主控制器之間的連接附件和現場總線。第五部分是I/O站與現場設備的連接附件和電纜。
化工儲罐自動化改造技術的實踐
化工臥儲罐該系統的人機交互部分利用MCGS組態軟件在Windows環境下快速構建并生成上位機監控系統。通過MCGS組態軟件的驅動程序,實現與外部設備的數據交換,包括接收采集的數據和發送指令。MCGS驅動包括VB和VC編程語言。通過MCGS組態軟件,操作人員可以對PLC進行編程,調試和監控廠區化工儲罐的實際情況,并通過人機交互界面實現歷史數據存儲、查詢、化工儲罐容量計算、打印等操作。
該系統采用西門子S7-200PLC控制系統,集成了具有一定數字I/O點的CPU(包括CPU221、CPU222、CPU224、CPU226和xxxxM)。數字擴展模塊包括EM221、EM222、EM223。模擬擴展模塊包括EM231、EM232、EM235。通信模塊包括EM277、EM241等。,可在現場I/O點直接與從站相連,接收從站輸入或輸出的0~5VDC信號。